这应该是全网最全的“机器狗”制作教程,并且是基于鸿蒙系统。
参考:波士顿动力制造的与特斯拉 Model S 等价(7.45万美元)的机器狗
我会先讲软件,再讲硬件,电路图也都有。
如果担心不理解,文章最后会放上视频教程的链接,结合起来看会更容易理解。
一、项目简介
桌面级舵狗,基于鸿蒙Hi3861主控,拥有十二自由度。
二、软件算法设计
环境配置(Python 或C/C++)
Python开发环境:Pycharm
C/C++开发:Linux(Ubuntu)---> SSH <---(windows 10) Clion / VScode
1.底层驱动内容
- PWM舵机驱动:pca9685.c、pca9685.h;
- WiFi通信配置:STA模式 + UDP通信(FreeRTOS的网络线程);
2.运动控制内容
①单腿运动学正逆解:
- 单腿正解Forward Kinematics:FKIK.c、FKIK.h ——— void FK函数
- 单腿逆解Inverse Kinematics:FKIK.c、FKIK.h ——— void IK函数
②姿态逆解控制:
- 姿态逆解:Robot.c ——— void PosToPoint函数
- 翻滚角Roll逆解:Robot.c ——— void PosToRoll函数
- 俯仰角Pitch逆解:Robot.c ——— void PosToPitch函数
- 偏航角Yaw逆解:Robot.c ——— void PosToYaw函数
③运动步态控制:
- 足端摆线轨迹:Trot函数里...
- Trot前后步态模式:Robot.c ——— void Trot函数
- Trot左右步态模式:Robot.c ——— void TrotRL函数
- Trot转向步态模式:Robot.c ——— void TrotTurn函数
三、上位机App设计
开发软件:Android Studio - 2021.1.1
基于Android端开发的App。
其UI设计调用了Material与CircleMenu库,简约风设计。
目前菜单功共包含五部分:
- WiFi信息检测;
- Robot控制界面浏览;
- UDP协议通信控制;
- TCP协议通信控制(未开发完毕);
- 设置Setting(未开发完毕)。
注意:需要开启定位、通知权限,否则App无法调用Wifi相关功能。
控制界面:
四、硬件部分
支持宽电压输入,最高输入电压18V,最高输出电流6A。
- 选择MG90S型号9g舵机作为关节位控电机;
- 采用PCA9685PW来实现16路舵机的驱动控制;
- 具有MPU6050六轴加速度传感器模块接口;
- 移动电源为2S-35C航模聚合物锂电池;
- 电机供电部分采用以MP2236型号DC-DC芯片,BUCK型DC-DC降压电路。
五、器件选型
1.主控MCU
- Hi3861:基于海思 Hi3861LV100 芯片的系统级封装模组,外观尺寸精小,支持鸿蒙嵌入式开发,可实现wifi通信。
2.舵机驱动管理:
- PCA9685PW:基于IIC总线通信的12bit精度,16通道的PWM波输出,最高支持16路舵机的管理。
3.供电稳压部分:
- 3.3V稳压LDO:SCJT1117-3.3。
- DC-DC BUCK降压电路芯片:MP2236,最高输入电压18V,最高输出电流6A。
4.额外接口:
- IIC0接口;
- IIC1接口;
- MCU串口接口;
- GPIO11~14引脚;
5.未调用资源:
- 六轴加速度传感器模块:MPU6050(拟打算从STM32移植MPU6050的通信代码,未完成...)
- RGB灯珠:WS2812B-Mini;
- 微型蜂鸣器:DET402G。
注:该部分焊上后,会导致按EN键后MCU输出乱码,而导致无法烧录固件。
六、机械结构设计
设计软件:SolidWorks 2020
所述十二自由度四足舵狗总重量:570g
单腿采用并联腿结构,电机安装部分结构及单腿结构设计紧凑,以尽量减轻腿部重量与节省空间。
主要结构件部分均采用了FDM式3D打印,材质为PLA,大部分均可无支撑打印。
1.设计特点:
- 三自由度并联腿结构
- 整体12自由度
- 3D打印结构
- 尾部可安装2.4G天线模块(如小辣椒直头)
- PP端可安装电量显示模块
注:足端需要加防滑
七、单腿运动学正逆解分析
1.单大小腿机构示意图:
2.足端摆线轨迹生成
在数学中,摆线(Cycloid)定义:一个圆沿一条直线运动时,圆边界上一定点所形成的轨迹。
3.Trot小跑步态规划
Trot步态是一种动态步态,适用于中低速跑动,并且具有比较大的运动速度范围,另一个重要特征是在中等速度下的Trot步态具有最高的能量效率。这些优点使得Trot步态成为最常用的四足步态。
Trot步态周期图:
八、设计图
九、实物图片
十、现存问题
1.更换【更优秀的舵机】能解决问题
- 本项目中四足机器人在卧倒状态下站立、Trot前进后退步态时后腿无力。拟猜测是由于MG90S扭矩不足、质量批次等问题。
- 该机器人的各单腿运动之前需要标定偏差繁琐耗时,即舵机控制精度问题。
- 该机器人在运动过程中有左右两侧腿高度不对等的情况,同样即是调试问题,涉及舵机精度。
- 该机器人中部分舵机在执行动作后疯狂抖动,即舵机质量问题或供电问题(该板应该不存在供电不足问题)。
2.在单腿各关节处添加【微型轴承】能解决问题
单腿机构各螺栓连接处,容易出现装配过紧或松,导致单腿机构松垮或难以活动的情况。
目前的优化方案是:
- 手拉动机构反复活动,以破坏打印件的内部螺纹,保证零件间相对运动顺滑。
- 足端拓展结构设计,同步带增大与地面摩擦。
已添加进STL压缩文件,附件较多,无法上传,有需要可发我【83】
这是一个合集哦,11集都在这个链接里!
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